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2011年电气工程师考试之经典案例剖析十

发表时间:2011/5/25 9:35:10 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信

为了帮助考生复习2011注册电气工程师考试供配电这门课程,此处对前面整理编辑的2011注册电气工程师考试供配电模拟试题进行汇总,希望可以对参加2011年注册电气工程师考试的各位同学有所帮助!

内蒙丰镇发电厂94年2号汽轮机大轴弯曲事故

(一)、事故经过

1994年2月13日2号炉过热器集汽联箱检查孔封头泄漏,2号机滑停检修。2月14日0时40分2号机加热装置暖管,0时55分负荷滑降至70MW,倒轴封,1时00分停高加,1时01分负荷降至50MW,停2号低加疏水泵,1时03分发电机解列,1时07分汽机打闸,1时14分投盘车,1时25分停循环泵做防止进冷水、冷汽措施。惰走17分钟,盘车电流36A,大轴晃动0.048mm,高压内缸内壁温度406℃,高压外缸内壁上下壁温416℃/399℃,高压外缸外壁上下壁温344℃,中压缸内壁上下壁温451℃/415℃。2月14日锅炉检修结束,21时00分点火升压。2月15日0时15分准备冲动。

冲动前2号汽轮机技术状况:大轴晃动0.05mm,整体膨胀20mm,中压缸膨胀12mm,高压内缸胀差1.0mm,中压缸胀差-0.3mm,低压缸胀差-1.1mm,高压内缸内壁上下温差0,表指示温度均为282℃[高压内缸内上壁温度一个测点已坏(共4对测点元件),热工人员将上缸温度表电缆也接在了下缸温度测点上,因此实际指示的全是下缸温度],高压外缸上内壁温度293℃,下缸内壁温度293℃,中压缸上内壁温度268℃,下缸内壁温度210℃。润滑油压0.11MPa,油温42℃,调速油压1.8MPa,

21时00分轴封送汽管道暖管(汽源由1号机2抽供),22时00分轴封送汽,开电动主闸门旁路门暖管至主汽门前,22时15分开电动主汽门,关旁路门,管道疏水倒疏扩,22时17分投Ⅰ级旁路(减温水未投)、Ⅱ级旁路,22时40分法螺加热管道暖管。

冲动前蒸汽参数:主汽温度:左侧372℃,右侧377℃;再热汽温度:左侧340℃,右侧340℃;主汽压力:左侧2.7MPa,右侧2.7MPa。

0时35分开始冲动,0时37分升速至500转/分,2瓦振动超过0.10mm(最大到0.13mm)打闸停机,0时57分转速到零投盘车装置(惰走7分钟),盘车电流34A,大轴晃动指示0.05mm。

经全面检查未发现异常,厂领导询问情况后同意二次启动。

第二次冲动前2号汽轮机技术状况:大轴晃动0.05mm,高压缸胀差2.5mm,中压缸胀差1.0mm,低压缸胀差2.7mm,高压内缸上内壁温度320℃,下缸内壁温度320℃,中压上缸温度219℃,下缸127℃,串轴-0.05mm。真空73.32kPa,油温40℃,调速油压1.95MPa,润滑油压0.108MPa。

第二次冲动的蒸汽参数:主汽温度:左侧400℃,右侧400℃;再热汽温:左侧290℃,右侧290℃,主汽压力:左侧3.5MPa,右侧3.5MPa。

3时10分冲动,3时12分转至500转/分,2瓦振动0.027mm,3时25分转速升至1368转/分,3瓦振动0.13mm,立即打闸,开真空破坏门,3时40分投盘车装置(惰走15分钟),盘车电流34A,做防止进冷汽措施,大轴晃动指示0.05mm。

6时30分抄表发现晃动表指示不正常,通知检修处理(晃动表传杆磨损,长度不足与大轴接触不良),9时0分处理好,晃动传动杆处测的大轴实际晃动值0.15mm,确认大轴弯曲。

解体检查设备损坏情况:高压转子调节级处是最大弯曲点,最大弯曲值0.39mm,1-2级复环铆钉有不同程度磨损,高压缸汽封18圈被磨,隔板汽封9圈被磨,磨损3.5mm均更换。

(二)、原因分析

1、2月14日机组停运后,汽机缸温406℃,锅炉的低温(350℃)蒸汽经轴封供汽门漏入汽缸,汽缸受到冷却,大轴发生塑性弯曲(为防止粉仓自燃,2月17日锅炉点火烧粉压力升至0.5MPa时,发现轴封供汽门漏汽),解体检查发现轴封供汽门不严密。

2、第一次启机时和第二次启机前大轴晃动度指示一直为0.05mm(实际大轴晃动表传动杆磨损已不能真实反映出大轴晃度的实际值),运行人员没有及时分析和发现大轴晃度表失灵,造成假象。

3、第一次冲动按规程热态升速,2瓦振动超过0.1mm,最大至0.13mm。打闸停机后在没有查清2瓦振动真正原因的情况下又决定第二次冲动,使转子弯曲进一步加大,停机盘车过程中发现有金属磨擦声。

(三)、暴露问题

1、大轴晃度表传动杆磨损、损坏。在两次启机前大轴晃度值一直是0.05mm没有变化,启动时又没有确证大轴晃动表的准确性,误认为大轴晃度值0.05mm为合格,反映出在工作中存在麻痹思想。

2、高压内缸内上壁一个温度测点元件损坏,热工就将其温度表电缆并接在高压内缸内下壁温度测点上,使得高压内缸内壁上下温差不能真正地反映出来。

3、执行规程不严格。第一次启动过程中,2瓦振动超过0.1mm(最大0.13mm),打闸停机后,没有认真分析找出原因和进一步确定主要表计(如大轴晃度表、缸温记录表)的准确性,也没有采取一定的措施,盘车不足4小时,就盲目地进行第二次启动。

4、生产管理存在问题,如运行人员监盘抄表不认真、停机后维护质量差,在高压缸进入低温蒸汽后,至使缸温记录表不能反映出缸温的变化;运行人员分析能力差,停机后高压内缸内壁上下温差一直为零,运行人员没有认真的分析和及时发现问题;2号机大轴晃动表传动杆早已磨损一直无人知道,轴封供汽门不严未能及时处理。

某热电厂4号炉断水烧干锅造成水冷壁大面积损坏的重大事故

1事故经过:1997年12月16日9:04分-9:25分,热电厂4号炉{型号为SG-1025/18.3-M834,强制循环炉}发生一起断水烧干锅,造成水冷壁大面积损坏的重大事故。

事故前运行方式:4号机组带150MW负荷,两台汽泵给水,三台高加均投运。

8:45分机组协调控制系统{美国MAS控制公司}发出给水流量,蒸汽流量与定值偏差大的报警信号,水位,汽压,汽温波动大;解除协调,改手动调节。

9:04分2号高加因水位高,开危急放水阀50后,仍因水位高跳开,CRT显示给水已走旁路,但汽温,水位继续下降,加大给水仍无效。省煤器入口压力已降至11MPa。

9:08分-9:09分B,C两台炉水循环泵因出入口差压低报警并跳闸;A泵报警未跳闸,直到9:25分人为停泵,才联动MFT动作,锅炉灭火。此时,CRT水位在-328mm范围内小幅度变化,给水流量336t/h,电接点水位为-300mm,9:35分打闸停机,停机后汽包水位,给水流量仍有显示。

4号锅炉在高压加热器入口三通筏故障,锅炉断水,低水位保护和后备保护失效情况下,由于人员判断错误,致使锅炉较长时间在断水状态下运行,导致水冷壁多处爆管,大面积过热损坏,经检查标高18m-44m之间水冷壁严重变形,最大变形达200mm;可视爆口7处,分隔屏过热器下部管排过热变形严重。初步估计直接经济损失约312万余元,修复工期99天,构成重大事故。

事故原因:

1高加入口门三通阀电动头传动机构故障,造成锅炉断水事故。高加保护动作后,由于高加入口门三通阀电动头与阀芯传动机构固定键脱落,致使电机转而阀芯不动。当电机空转到限位后,高加出口门联锁关闭,而实际上旁路门并没打开,但CRT画面上却显示旁路通,造成汽包实际处于断水状态。这是事故发生的起因。

2汽包水位计测量误差致使汽包低水位保护拒动,造成事故扩大。该炉有3个水位计。就地水位计{水位TV}可视范围 /-200mm,电接点水位计 /-300mm,CRT中带保护的差压式水位计量程 /-400,保护定值为: 300mm,-384mm.所以当水位变化到-300mm以外时,就地水位计和电接点水位计就失去了监视作用,而CRT中差压式水位计虽可全量程显示,但由于厂家温度补偿设定等原因造成偏差过大。后经分析,试验,该差压式水位计温度补偿,厂家给定值是50度,由于加上保温投上伴热后,可使温度升至130度,受此温差影响,可使水位虚高108mm而热工人员没有按规程规定,以就地水位计0水位进行校正。所以,在锅炉实际断水时,还显示-328mm,造成保护拒动。当锅炉水循环破坏后,B,C水循环泵相继差压低跳闸,而A循环泵因测量系统故障后,没有采取有效的替代措施,失去了保护功能,只发出差压低报警,未跳泵,导致了MFT未动作,使事故闯过了后备保护的最后一道关口。为此,汽包低水位保护拒动,炉水循环泵A未跳导致MFT未动作,是造成事故扩大的一个重要原因。

3运行人员判断失误,使事故没能有效制止,最终酿成大错。锅炉断水后,给水流量计始终有350t/h的流量显示,电接点水位计始终有-300的水位显示,差压水位计始终显示-328,并且保护未动,这些都给运行人员一个误导。但有些信息已经正确的显示锅炉断水,如三台炉水循环泵,B,C泵由于差压低跳泵,A泵差压低过限并报警,已提示锅炉水循环破坏。同时,值班员也发现高加出口门关闭,入口门开,旁路没打开,也可以证明锅炉断水。然而值班员没判断出锅炉已经断水应该停炉,而是立即派人去手摇高加出口门,加大给水,企图恢复水位。运行规程规定,当汽温两分钟下降超过50度时,应立即打闸停机,从9:08分到9:12分,四分钟时间,该炉汽温从538度,下降至358度,平均每两分钟下降90度。运行人员发现后违反规程没有采取紧急停机措施,所以运行人员错误判断,违反运行规程规定,是这次事故扩大的主要原因。

事故教训:

1干部和职工没有认真坚持安全第一,预防为主的方针,在安全管理工作上存在着严重的偏差。一是忽视为了抓安全保证体系的工作,没有切实抓好职工的安全教育和安全培训,没有真正落实各级各类人员安全生产责任制和各项安全措施,致使在安全生产方面接连出问题,最后酿成12,16这样严重的事故。二是在保人身,保电网,保设备和保安全记录问题上主次不分,所以在这次事故中,当主汽温度急剧下降时,运行人员未能按规程规定紧急停机。反映出,平时在抓安全生产工作中,强调保安全记录多,对职工保人身,保电网保设备的事故处理原则教育不够。

2设备责任制落实不到位。在这次事故中,由于A炉水循环泵测量系统故障,致使事故闯过最后一道保护关口。A泵在1997年10月份因测量系统故障原因须停炉处理,于11月17日转为二类缺陷后,没有进行全面系统的分析,在保护退出后没有采取任何替代措施。

3对大机组保护,自动化的重视程度不够,没有认识到大机组的安全运行必须由设备,自动,保护的高度可*性来保证。技术管理不扎实,不深入,对影响安全生产的关键性技术问题研究解决不够。本次事故水位计偏差大,锅炉保护拒动,反映出设备专责人,工程技术人员工作不到位,缺乏认真负责的精神。

4规章制度不健全,执行贯切不严肃。运行人员在主汽温度急剧下降的情况下,未按规程规定打闸停机,反映出职工执行规章制度不严格。

5对设备的一些重点,难点问题缺乏研究。而热工人员对所管辖设备的技术性能没有完全掌握,对水位计偏差出现的后果认识不深,措施不力。由此可见,职工的业务素质急需提高,反映出各级领导和专业管理人员对培训工作不重视,致使技术培训,安全培训缺乏力度。

6暴露的设备问题,也是非常值得总结,记取的。该炉水位计配置不尽合理,就地水位计量 /-200mm,电接点水位计量程 /-300mm,仅CRT水位计量程 /-400mm,而保护定值是 300mm,-384mm,在非常情况下,缺乏充分监视和比较分析的手段,给水流量计在极小流量下{给水流量实际是开启了一点}有错误显示,高压加热器出入口门联锁判据单一,仅依*电动头内限位,可*性差,水位保护定值与量程之间的裕度太小,该炉低水位时仅4,测量误差超过此值,保护就会拒动。

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